(1)流程。選礦廠精礦經過濾脫水后,匯入新老精礦倉,然后通過抓斗、圓盤、皮帶輸送到燒結、球團。 選礦廠尾礦全部集中用4臺Φ53m濃縮機濃縮到濃度18%一20%(溢流固體含量為055~0 8%),通過一級總砂泵站,采用200Z-I-A70渣漿泵與2條全長4000m的p600mm管道(1條生產,l條備用)輸送到尾礦庫。
濃縮機溢流經環水泵站加壓,返回主廠使用。尾礦庫澄清水固體含量小于02%,通過水泵抽回選礦廠作為同水使用。
(2)主要設備及技術指標。尾礦系統主要設備及參數見表12。
(3)工藝流程改造過程及特點?;厮嫘滤?
一是供料車間使用丁部分回水,選礦廠原來一直是使用新水過濾,由于尾礦庫回水自流,其固體懸浮物基本穩定在0.2%以下,因此,1983年4月將供給主廠房Il個系列精礦過濾用的清水設施與回水聯通,取消水源池l臺16JD490×3深井泵及1臺12SH-6加壓泵,用回水代替部分新水,使新水用量比例由20%降到15%。
二是8PSJ膠泵密封使用了部分回水,擔負選礦廠礦裝、尾礦輸送的8 PSJ膠泵,目前中國大多數選礦廠仍采用高壓水封。而腔泵普遍存在的問題是填料逐漸泄漏,磨損率高,經常漏水、漏礦,成為選礦廠一個重要的泄漏點。
1983年,選礦廠自行研制成全國的螺紋密封,有效地防止丁礦漿的泄漏,并取消了高壓水泵,以少量低壓回水取代了大量的高壓清水,按全廠運 行64臺8PSJ膠泵計算,每臺泵平均每小時節水287m3,節電5.2kWh。
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